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              MLS立磨減速機運行故障分析
              發布時間: 2017/6/22 15:41:23

              專場丨故障!MLS立磨減速機運行故障分析



              MLS立磨減速機的運行故障分析


              1、基本參數 

              我公司一條 1200t/d 熟料生產線的生料粉磨系統采用 MLS2619 立磨系統,立磨設計生產能力為90t/h。此磨于 2009 年 5 月投入試生產,在試生產中,由于沒有經驗,立磨經常因料層太厚或太薄而產生較大振動并跳停,且吐料較多;此后配套的減速機也出現了幾個較大的問題,使得試生產斷斷續續進行了一個多月才得以正常進行。


              立磨的研磨軌道中心名義直徑 Φ2650mm,3個磨輥、直徑 Φ1900,生產能力 90t/h,料層厚度60~80mm,磨盤轉速 28.1r/min。 YRKK560-6 型電機,800kW,989r/min。JLX69 圓錐行星齒輪減速機由三部分組成,即:錐齒輪傳動部分、行星齒輪傳動部分、輸出法蘭和箱體部分。圓錐齒輪和行星齒輪采用滾動軸承,輸出軸采用徑向滑動軸承,輸出軸堅直安裝,在輸出軸法蘭下面安裝有 8 塊巴氏合金推力瓦。減速機的潤滑采用高低壓油站潤滑,稀油站為 GDRSD 系列,低壓部分為 0.6 MPa,250L/min,高壓部分為 32MPa,30L/min。高壓部分主要是對 8 塊推力瓦進行潤滑,低壓部分是對輸入軸的滾動軸承,大錐齒輪的上、下滾動軸承,行星齒輪的滾動軸承及推力瓦進行潤滑。

              在此,筆者就把立磨減速機使用中出現的問題及原因分析簡介如下,供同行參考。 

              2、運行中的故障及原因分析


              2.1 試車中輸入軸軸承的燒壞事故


              立磨在安裝后應該先試空車,再帶負荷試車,開車前應人工鋪料。在第一次試車時按要求人工鋪料后,運行中因料層無法控制,致使料層太厚,達 120~180mm,一般要求僅為 60~80mm,最高不超過 120mm。開機不到 30 分鐘因振動大而跳停。輸入軸承溫度由開機時的 30℃升到 65℃,沒有超過設定的報警溫度 70℃,此后接連的幾次試車,每次都是因料層太厚或太薄跳停,磨機無法連續開機,在每次短時間的試車中,輸入軸軸承的溫度都上升得很快,但因試車時間短,沒有超過到70℃。在最后的一次試車中,出現減速機推力瓦油箱內的油從法蘭和箱體的密封間隙中噴出,且油站上回油孔的蓋板被氣流沖開的現象,當時以為是加到推力瓦油箱內的油量較大,回油慢,油填滿推力瓦油箱后從油箱內被擠出來的。隨后調小了到推力瓦油箱內的低壓油量,繼續試車,此時發現輸入軸與軸承端蓋摩擦冒火現象,經仔細檢查,發現輸入軸徑向偏擺較大,初步斷定軸承燒壞。把輸入軸套筒及軸拆下后,發現軸前端 (靠近聯軸器端)2 個軸承燒環,靠錐齒輪處的另一個軸承尚好。為了安全起見,我們更換了全部軸承,并重新調整了電動機軸與輸入軸的同軸度,隨后又繼續試車,雖然立磨的跳停問題還是沒有解決,但輸入軸的溫度未見快速上升。 

              隨后認為,三個磨輥處噴口環的蓋板影響了磨內風速,繼而將蓋板割掉,比較好地解決了料層及振動的問題,磨機也得以正常連續運行,此時,輸入軸軸承的溫度上升到 70℃后便不再升高,為了避免溫度上升,我們在輸入軸上適當淋少量的水降溫。 

              對于軸承燒壞的原因分析,一是料層無法控制造成負荷較重或同軸度不夠,主要原因是進入輸入軸的低壓油管因堵塞不能進油所致,雖事后打開油管使油進入,但幾次試車開機后此軸承溫升得過快,且無油進入,使軸承損壞。對于噴油事故現象分析認為,是軸承在損壞后溫度過高而測溫儀沒有準確反映,而此時油管剛好因振動或其它原因貫通,低溫的潤滑油進入高溫的軸承中,氣體快速膨脹將油從法蘭和箱體間沖出,同時,高溫氣體經減速機箱體到回油管,把油站上的回油孔的蓋板沖開。而另一端的軸承沒有被燒壞,是由于此端接近大、小錐齒輪處,能淋到一部分油的緣故。

              2.2 減速機高壓油的突然失壓現象

              立磨正常生產后,在一次開磨過程中,即磨機從慢轉轉為快轉時,磨機 8 塊推力瓦的高壓油油壓突然降為 1MPa 左右,致使磨機因壓力低不能啟動主電機。在正常啟動時,高壓部分下限設定為2.5MPa,上限設定為 12MPa,運行中壓力在 5~7MPa。經檢查高壓泵無問題,推測是進入推力瓦的高壓油管斷裂或推力瓦有問題,后將推力瓦的油箱內的油放掉一部分,拆開觀察蓋檢查油管,未見斷裂現象。而在觀察推力瓦時,發現有三塊推力瓦與法蘭有 6~8mm 間隙,其余幾塊瓦與法蘭有接觸。顯然,由于此間隙的存在,高壓油進入推力瓦后,即從此間隙中漏出,造成油管內壓力下降。又檢查發現,法蘭的偏斜是由于磨內物料較多,三個磨輥下的料層厚度相差太大,其中兩個磨輥下的料層厚度約為 130mm,另一個磨輥下的料層厚度約為零。分析認為,雖然三個磨輥互成 120°排列,且都在同一個壓力框架下,壓力框架與機殼內壁之間存在間隙,以保證磨輥可以通過磨盤轉動的摩擦自轉,也可以隨壓力框架的上下波動而擺動。此間隙的存在,使磨盤在三個磨輥下的料層厚度相差過大而產生偏斜。在試車中,雖然也出現過料層的太厚或太薄情況,但三個磨輥下的料層厚度要么是同時太厚,要么是同時太薄,所以并未出現偏斜的現象。此后,把張緊裝置的壓力油卸掉,將磨內的物料放掉一部分,并人工鋪料均勻,后啟動油站,減速機法蘭的油箱充滿油,啟動慢轉機構,磨盤稍作轉動后,高壓油由 1MPa 升到 3MPa 左右時,再把張緊裝置的油站啟動,張緊裝置的油壓達到設定的要求 12MPa 時,減速機推力瓦的高壓油壓力也達到了 5~6MPa,此時壓力已達到正常范圍。

              作者:劉明紅

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